Výkon společnosti

1 100 × 104m3/d dekarbonizační zařízení namontované na smyku pro CNPC

výkon002

Projekt je modelem úpravy zemního plynu s vysokým obsahem uhlíku a je také modelem ropného pole Daqing, které nejprve implementovalo modul namontovaný na smyku, navržený a zakoupený během jednoho roku a vyrobený a uveden do provozu v severovýchodní Číně.

Je to také náš průzkum propagace projektu EPC a bude to také důležitý bod obratu pro společnost, pokud jde o propojení mezi předchozím a následujícím v inženýrském projektu EPC.

výkon003
výkon001

2. 300×104m3/d odsiřovací zařízení pro CNPC

Zemní plyn se po rychlém odpaření z kapaliny bohaté na MDEA odstraní H2S odlučovačem kyselé vody a oddělený roztok MDEA se také čerpá do odsiřovací věže.

Bohatý roztok TEG použitý v dehydratační věži jde do destilační věže, nádrže pro rychlé odpařování a filtru a je zahříván a regenerován na chudý roztok TEG. Poté je přečerpán do dehydratační věže pro cirkulační dehydrataci.
Poté, co je plyn H2S oddělený odlučovačem kyselé vody vstřikován do zásobníku kyselého plynu, je předehříván v reakční peci, reaguje se vzduchem nasávaným vzduchovým kompresorem za vzniku SO2.
SO2 reaguje se zbývajícím H2S (Clausova reakce) za vzniku elementární síry, která se poté ochladí, aby se získala síra.

výkon003
Výkon společnosti

Vstupní plyn poté, co jsou jeho pevné a kapalné nečistoty odstraněny přes separátor a filtrační separátor, vstupuje do věže s plovákovým ventilem k odsíření, do věže, která jako odsiřovač používá roztok MDEA.

Plyn z horní části věže s plovákovým ventilem prochází separátorem mokrého čištění, aby se odstranilo malé množství kapaliny MDEA stržené v plynu, a potom vlhký zemní plyn vstupuje do dehydratační věže, aby se dehydratoval přes TEG.
Nakonec se suchý zemní plyn z dehydratační věže vyváží jako kvalifikovaný komerční plyn.

Kapalina bohatá na MDEA v odsiřovací věži se bleskově odpaří, aby se odstranily uhlovodíky a vstoupí do filtru pro filtraci. Poté vstupuje do regenerační věže a je ohříván párou, aby se regeneroval na chudou kapalinu MDEA, která je čerpána do odsiřovací věže k cirkulačnímu odsíření.

výkon004
výkon002

3. Ya'an Zhonghong 10X 104Nm3/d projekt zkapalňování LNG

asda2
oni4
asda1

Místo stavby: Lushan County, Ya'an City, provincie Sichuan, Čína.
Hlavní technické parametry:
1. Schopnost zpracování
Vstupní zemní plyn: 10X 104Nm³/d
Výkon zkapalnění: 9,53 X 104Nm³/d
Odvzdušnění kyselého plynu: ~1635Nm³/d
2. Specifikace produktu LNG:
výkon LNG: 68 t/d (161 m³/d); ekvivalent plynné fáze 9,53X 104Nm³/d
Teplota: -161,4 ℃
Skladovací tlak: 15KPa

4. 150-300×104m3/d TEG dehydratační zařízení pro CNPC

výkon001

Naše společnost postavila dehydratační zařízení Wei 202 a 204 TEG s kapacitou úpravy 300×104 m3/d a projekt dehydratace Ning 201 TEG s kapacitou úpravy 150 × 104 m3/d.

Proces dehydratačního závodu TEG se obvykle používá k úpravě zemního plynu bez obsahu síry z ústí vrtu nebo vyčištěného plynu z odsiřovacího závodu na bázi alkoholových aminů. Dehydratační jednotka TEG se skládá hlavně z absorpčního systému a regeneračního systému. Základním zařízením procesu je absorpční věž. V absorpční věži je dokončen proces dehydratace zemního plynu a regenerační věž dokončuje regeneraci kapaliny bohaté na TEG.

Přiváděný zemní plyn vstupuje ze spodní části absorpční věže a protiproudově přichází do kontaktu s chudou kapalinou TEG, která vstupuje shora do věže, potom dehydratovaný zemní plyn odchází z horní části absorpční věže a kapalina bohatá na TEG je vypouštěna z spodní část věže.

Poté kapalina bohatá na TEG vstupuje do mžikové nádrže, aby co nejvíce vymrštila rozpuštěné uhlovodíkové plyny po zahřátí výtlačným potrubím kondenzátoru v horní části regenerační věže. Kapalná fáze opouštějící flash tank proudí do výměníku tepla na chudou a bohatou kapalinu a do vyrovnávací nádrže poté, co byla filtrována filtrem, a poté vstupuje do regenerační věže po dalším ohřevu.

V regenerační věži se voda v kapalině bohaté na TEG odstraňuje zahříváním za nízkého tlaku a vysoké teploty. Regenerovaná chudá kapalina TEG je chlazena výměníkem tepla pro chudou kapalinu a čerpána do horní části absorpční věže pomocí glykolového čerpadla k recyklaci.

výkon004
výkon003

5. 30×104m3/d dehydratační závod na molekulovém sítu pro CNPC

výkon001
výkon001

Kapacita ošetření :14 ~ 29 × 10 m3/d
Pracovní tlak: 3,25 ~ 3,65 mpa (g)
Vstupní teplota: 15 ~ 30 ℃
Obsah vody v napájecím plynu: 15-30°C nasycená voda
Konstrukční tlak: 4MPa

Vstupním plynem tohoto projektu je zemní plyn s vysokým obsahem CO2 z bloku Lian 21 a Lian 4 v ropném poli Fushan v provincii Hainan. V rané a střední fázi pilotního testu byl plyn vyrobený ze dvou bloků nejprve separován olej-plyn ve sběrné stanici plynu Bailian, poté byl vysušen a dehydratován dehydratačním smykem s molekulovým sítem a poté byl natlakován na 14 až 22 MPa plynovým vstřikovacím kompresorem a vstřikováno do země.

6. 100×104m3/d Závod na příjem LNG pro přístav Qasim, Pákistán

Tento projekt je navržen a vyroben podle americké normy. Úpravna LNG a přepravní loď LNG dodávají LNG do plovoucí lodi pro zplyňování LNG (jednotka pro skladování a opětovné zplynování) poblíž přístaviště FOTCO Wharf.

Pro přepravu znovuzplyňovaného zemního plynu z plovoucí lodi pro zplyňování LNG do přípojného bodu SSGC bude vybudováno nové přístaviště a plynovod, který je vhodný pro budoucí dodávky uživatelům.

asdad1

Místo stavby: Druhý největší námořní přístav Pákistánu, přístav Rath Qasim. Nachází se v dolním toku řeky Fitigli, větve na západní straně delty řeky Indus na jihu země. Jeho severozápad je asi 13 námořních mil daleko od Karáčí. Je to druhý největší námořní přístav v Pákistánu. Slouží především ocelárnám v Karáčí a domácímu dovoznímu a vývoznímu zboží, aby se snížil tlak na přístav Karáčí.

Kapacita ošetření: 50 ~ 750 MMSCFD.
Konstrukční tlak: 1450 PSIG
Provozní tlak: 943 ~ 1305 PSIG
Návrhová teplota: -30 ~ 50 °C
Provozní teplota: 20 ~ 26°C

výkon
výkon003

7. 50×104m3/d závod na zkapalňování LNG ve městě Datong v provincii Shanxi

Projekt Shanxi Datong LNG je jedním z klíčových projektů nové energie v provincii Shanxi a je klíčovým projektem podpory zplyňování v provincii Shanxi. Když je projekt dokončen, výstup dosáhne
Jako jedno z vrcholových rezervních center Shanxi LNG bude jeho výkon dosahovat 50x104 m3/d.

V rámci projektu bude vybudován projekt na zkapalňování zemního plynu a podpůrná zařízení o objemu 50×104 m3/d a nádrž na LNG o objemu 10 000 m3 s plnou kapacitou. Mezi hlavní procesní jednotky patří tlakování vstupního plynu, dekarbonizační jednotka, dekarbonizační jednotka, dehydratační jednotka, odstraňování rtuti a odlehčení, uhlovodíková jednotka, zkapalňovací jednotka, skladování chladiva, tlakování bleskové páry, nádrž na LNG a nakládací zařízení.

img01
img02
výkon001
výkon004

8. 30×104m3/d odsiřovací zařízení pro CNPC

výkon003

Podpůrný projekt odsiřovacího zařízení pro mořské plynové vrty v provincii Západní S'-čchuan,skluz na úpravu zemního plynu, je prvním projektem, na kterém naše společnost spolupracuje se Sinopec Petroleum Engineering Design Co., Ltd.;

Tento projekt je podpůrným projektem odsíření zemního plynu 0,3 100×104 m3/d ve vrtu Pengzhou 1, včetně smyku na zpracování zemního plynu, rekuperace a formování síry, inženýrských sítí a dalších jednotek.

výkon002
výkon001

9.Ganquan Fengyuan 10X 104Nm3/d jednotka zkapalňování LNG

asdsad1
asdsad2
asdsad3

Místo stavby: Ganquan, město Yan'an, provincie Shanxi, Čína.

Hlavní technické parametry:

1. Schopnost zpracování

Vstup zemního plynu: 10X 104Nm³/d

Produkce zkapalnění: 9,48 X 104Nm³/d (v zásobní nádrži)

Odvzdušnění kyselého plynu: ~5273Nm³/d

2. Specifikace produktu LNG:

výkon LNG: 68,52 t/d (160,9 m³/d) ; ekvivalentní plynné fázi 9,48X 104Nm³/d

Teplota: -160,7 ℃

Skladovací tlak: 0,2MPa.g

10. 600×104m3/d úpravna zbytkových plynů pro CNPC

výkon001

Projekt je jednotka na úpravu zbytkových plynů o projektované kapacitě 600 × 104 m3/d v čistírně CNPC Gaomo. Používá se hlavně ke zpracování Clausova zbytkového plynu z jednotky na rekuperaci síry, stejně jako kapalného odpadního plynu z bazénu síry z jednotky na rekuperaci síry a odpadního plynu TEG z dehydratační jednotky. Konstrukční kapacita úpravy jednotky je sladěna s jednotkou na regeneraci síry a dehydratační jednotkou. Závod používá proces CANSOLV schválený společností Shell a koncový plyn po úpravě může dosáhnout emisní normy SO2 400 mg/Nm3 (suchá báze, 3 obj. % SO2).

výkon003
výkon002
výkon004

11. 600×104m3/d odpařovací krystalizační zařízení pro CNPC

Závod používá k úpravě slané vody multiúčinnou metodu odpařování a kondenzace. Vyrobená voda upravená odpařovací krystalizační jednotkou je znovu využívána jako přídavná voda pro cirkulační chladicí vodu, případně jako jiná produkční voda v závodě. Znečišťující látky se z odpadních vod oddělují ve formě krystalické soli. Zdrojem odpařovací krystalizační stanice je slaná voda z předřazené elektrodialýzy a kapacita úpravny je 300 m3/d. Roční doba výroby je 8 000 hodin.

Víceúčinné odpařování se používá k realizaci postupného využití energie a efekt úspory energie je zřejmý.

Odpadní teplo celého systému je plně využito. Odpařovací krystalizační jednotka potřebuje pouze malé množství vysoce kvalitní tepelné energie k realizaci nulového vypouštění odpadních vod z čistírny zemního plynu.

Účinek úpravy je dobrý a upravená voda může splňovat standard cirkulační vody, lze ji tedy použít jako přídavnou vodu pro cirkulační vodu.

Teplosměnná trubka je vyrobena z titanového materiálu s dobrou účinností přenosu tepla. Další hlavní zařízení využívá kompozitní desku 316L, která má stabilní provoz, vysoký stupeň automatizace, jednoduché ovládání a široký rozsah použití.

výkon001
výkon003
výkon002

12.Tongguan 10X 104Nm3/d jednotka zkapalňování LNG

Hlavní technické parametry:

1. Schopnost zpracování

Vstupní zemní plyn: 10X 104Nm³/d

Produkce zkapalnění: 9,9X 104Nm³/d (v zásobní nádrži)

Odvzdušnění kyselého plynu: ~850Nm³/d

2. Specifikace produktu LNG:

výkon LNG: 74,5 t/d (169,5 m³/d) ; ekvivalentní plynné fázi 9,9X 104Nm³/d

Teplota: -160,6 ℃

Skladovací tlak: 0,2MPa.g

aszxcxz1
aszxcxz2

13. 30×104m3/d závod na zkapalňování LNG ve městě Cangxi

výkon001

Investice společnosti Cangxi Datong Natural Gas Investment Co., Ltd. Se 170 miliony juanů projekt postaví projekt na zkapalňování LNG o objemu 300 × 104 m3/d a podpůrná zařízení a nádrž na LNG s plnou kapacitou 5000 m3.
Je přijat proces chlazení MRC a mezi hlavní procesní závody patří jednotka tlakování plynu surovin, oduhličovací jednotka a dehydratační jednotka, jednotka na odstraňování rtuti a těžkých uhlovodíků, zkapalňovací jednotka, skladování chladiva, tlakování par, bleskové tlakování par,
Zóna nádrže LNG a nakládací zařízení.

Kapacita: 30×104 m3/d
Pracovní tlak: 5,0 MPa (g)
Návrhový tlak: 5,5 Mpa (g)
Zásobní nádrž: 5000 m3 plná nádrž
Skladovací teplota: -162°C
Skladovací tlak: 15KPa

výkon002

14. 20×104m3/d Závod na LNG pro Xinjiang Luhuan Energy Ltd, Xinjiang

Mezi hlavní procesní jednotky patří tlakování vstupního plynu, dekarbonizační jednotka, dehydratační jednotka, jednotka na odstraňování rtuti a těžkých uhlovodíků, zkapalňovací jednotka, skladování chladiva, tlakování bleskové páry, prostor nádrže LNG a nakládací zařízení. Napájecím plynem je potrubní plyn o délce 200 000 m3/ den a akumulační nádrž je 2000 m3jednoobjemová nádrž.

Děkuji

Hlavní technické parametry:

1. Kapacita zpracování

Napájecí zemní plyn: 22x104Nm³/d

Výstup zkapalnění: 20x104Nm³/d

Odvzdušňovací kyselý plyn: 1152 Nm³/d

Ventilační dusík: 14210 Nm³/d

2. Specifikace produktu LNG:

Výkon LNG: 150 t/d (340 Nm³/d)

Skladovací tlak: 0,2 Mpa.g

(15) 4 miliony Nm3 balíček odkyselení v ropném poli Yanchang

Čistící závod Yangqiaopan s celkem 2 vlaky 4 miliony Nm3/d odkyselovací a dehydratační jednotkou.

Je zde celkem 17 samostatných budov s potrubní galerií cca 1600 m a ocelovou plošinou 1260 m2.

Provozní tlak surového plynu: 4,9MPa DN350

Provoz 1
Provoz 3
Provozní4
Provozní6
Provoz7
Provozní9

(16) 500 000 Nm3 Jednotka na rekuperaci síry a projekt úpravy koncového plynu

Je přijat proces Clausova flexibilního získávání síry s děleným tokem, částečná oxidace + tepelné spalování + alkalické odsiřování spalin.

Název projektu: Projekt výstavby odsiřovací stanice plynové nádrže Leisi v plynovém poli Xinchang

Místo: Deyang City, provincie Sichuan

Stavební jednotka: Southwest Oil and Gas Branch of China Petroleum and Chemical Corporation (SINO PEC)

Provoz 11
Provoz 12

(17) 500 000 Nm3 balíček pro regeneraci síry a úpravu zbytkového plynu

Provoz 14
Provoz 15

500 000 Nm3 Rekuperace síry a úprava koncových plynů

Provoz 17
Provoz 18

500 000 Nm3 Rekuperace síry a úprava koncových plynů

Provoz 21
Provoz 20

(18)40000Nm3/d související jednotka na odsiřování plynu

Kapacita zpracování: 40000 Nm3/den

Proces: Komplexní odsíření železa

Roční provozní hodiny jsou vypočítány jako 8000 hodin.

Návrh produktu

1) Přidružený výstup plynu H2S ≤ 20 mg/m3 (14 ppm);

2) Odstraněný H2S dosáhne regenerovatelného pěnového sírového prvku;

Provoz 23

(19)60 000 Nm3/d jednotka na odsiřování plynu

Střední: Kyselý zemní plyn v ústí vrtu

Maximální obsah H2S: ≤ 10000 ppmv

Kapacita zpracování zemního plynu: ≤ 2500 Nm3/h,

Vstupní tlak: 0,2~1,3 MPa (g)

Konstrukční tlak: 1,5 MPa (g)

Vstupní teplota: 20-35 ℃

Obsah H2S po ošetření: ≤ 20 ppmv

Provoz 25

Jednotka na odsiřování plynu 60 000 Nm3/d

Provoz 28
Provoz 27

(20)300 milionů Nm3/d balíček úpravy koncového plynu

1. Stavební měřítko:

1 sada 300 milionů Nm3/d jednotky na úpravu zbytkového plynu se používá hlavně k úpravě Clausova zbytkového plynu z jednotky pro regeneraci síry.

Včetně oxidační jednotky (systém spalování koncového plynu a zpětného získávání tepla), předmycího systému CANSOLV, absorpční čistící jednotky CANSOLV (včetně absorpční sekce, regenerační sekce a sekce čištění aminů).

2. Staveniště je město Zhongzhou, okres Zhongxian, město Chongqing.

Balíček úpravy koncového plynu 300 milionů Nm3/d

Provoz 33
Provoz 31
Provoz 32

(21)120 milionů Nm3/d na úpravu koncového plynu

Projekt: Závod na čištění zemního plynu Jiulongshan

Konstrukční měřítko: Zařízení na úpravu zbytkových plynů 120 Nm3/d se používá především k úpravě Clausova zbytkového plynu jednotky rekuperace síry, dále kapalného odpadního plynu z bazénu síry z jednotky rekuperace síry a odpadního plynu TEG z dehydratační jednotky.

Po ošetření může koncový plyn dosáhnout 400 mg/Nm3.

Roční doba výroby zařízení je 8000 hodin,

Operační flexibilita:50% -120%.

Kapacita zpracování:

Clausovy výfukové plyny jsou 48,8132 kmol/h,

TEG výfukových plynů je 2,2197 kmol/h,

Kapalné výfukové plyny z bazénu síry jsou 0,7682 kmol/h.

asdasda

Balíček úpravy koncového plynu 120 milionů Nm3/d

Provoz 37

(22)13,8 milionů TEG dehydratační jednotka

Projekt: Projekt výstavby zásobníku plynu Tongluoxia

EP dodavatel: Tianjin Branch of China National Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd

TEG dehydratační jednotka:

Kapacita zpracování 13,8 milionů metrů krychlových/den

Návrhový tlak / návrhová teplota: 10MPa/55 ℃

Pracovní podmínky: 3,6~7,0MPa/15~34 ℃

Provoz 39
Provoz 41

(23)400 000 Nm3/d TEG dehydratační jednotka

Název projektu: Povrchové inženýrství pro zkušební výrobu jedné studny Ross 2 Well

Místo projektu: okres Pishan, prefektura Hotan, Uygurská autonomní oblast Sin-ťiang

Konstrukční měřítko: Kapacita zpracování plynu je 400 000 m3/d.

Celková vysoušecí jednotka na zemní plyn TEG namontovaná na skluznici,

Dehydratace tohoto projektu se používá k úpravě zemního plynu za podmínek obsahujících síru

Provoz 43

(23)400 000 Nm3/d TEG dehydratační jednotka

Provoz 45

(24)3 miliony Nm3/d TEG dehydratační jednotka

Název projektu: Projekt stanice na shromažďování a dehydrataci plynu v bloku Heshen 4 na poli Hechuan Gas Field

Místo projektu: okres Wusheng, provincie Sichuan

Stavební rozsah: kapacita zpracování plynu 3 miliony Nm3/d

Operační flexibilita 50%~110%

Médium: Mokrý zemní plyn obsahující sirovodík,

Vstup: 3 miliony (101,325 kPa, 20 ℃) ​​zemní plyn, 6,7~8,2 MPa (g), Teplota 5-30 ℃

Výstup: tlak vyčištěného plynu 6,5~7,9MPa (g), rosný bod vody ≤ -5 ℃.

Provoz 48
Provoz 50
Provoz 51

Pro níže uvedené projekty jsme dodali dehydratační jednotku TEG

Wei 202 Projekt dehydratační jednotky triethylenglykolu (s zpracovatelskou kapacitou 3 miliony metrů krychlových/den)

Projekt dehydratační jednotky Wei 204 triethylenglykolu (s kapacitou zpracování 3 miliony metrů krychlových/den)

Projekt Ning201 Triethylenglykol Dehydratační jednotky (s zpracovatelskou kapacitou 1,5 milionu metrů krychlových/den)

asdzxcxzczxcxz
Provoz 55
Provoz 57

(25)12 milionů Nm3/d LPG a NGL balíček obnovy

Jedná se o tři jednotky na těžbu ropy a plánuje se výstavba celkem čtyř souborů původních stabilních, lehkých uhlovodíkových a smíšených uhlovodíkových jednotek.

Staveniště se nachází v okrese Jingbian a okrese Wuqi v provincii Shanxi.

Staveniště se nachází v okrese Jingbian a okrese Wuqi v provincii Shanxi.

Provincie
Provoz 60
Provoz 63
Provoz 66
Provoz 65

(26) Balíček pro obnovu 2 milionů lehkých uhlovodíků

Název projektu: Jiao 70 Natural Gas Dehydrocarbon and Capacity Enhancement Development Project

Název projektu: Jiao 70 Natural Gas Dehydrocarbon and Capacity Enhancement Development Project

Stavební měřítko:

Měřítko zpracování zemního plynu je 1,95 milionu Nm3/d,

Stabilní zásoba lehkých uhlovodíků je 200 m3,

Rozsah tlakování zemního plynu je 1,95 milionu Nm3/d

Balíček pro obnovu 2 milionů lehkých uhlovodíků

Provoz 69

(27) Zařízení na čištění zemního plynu podporující zařízení odpařovací krystalizace

Klient: Plynový důl Chuanzhong, CPECC Místo použití: Čistící závod Moxi, Čistící závod Gaomo Jmenovitý průtok: 300×104 Nm3/d Datum zahájení stavby: 5. dubna 2014 Datum dokončení staveniště: 25. července 2014.

zxczxcxzcxzcx
asdasdas
asdasdasd2
asdasdasd3
asdasdasd4

(28) Dehydratační jednotka plynového molekulárního síta

Surový plyn pro tento projekt je zemní plyn s vysokým obsahem CO2 z bloků Lian21 a Lian4 v ropném poli Fushan v Hainanu. V raných a středních fázích pilotního testu je plyn vyrobený ze dvou bloků ve sběrné a přepravní stanici Bailian nejprve oddělen od ropy a plynu a poté vysušen a dehydratován přes molekulární síto dehydratační skluznice. Poté je natlakován na 14-22MPa plynovým kompresorem a vstřikován pod zem.
Klient: CNPC Hainan Fushan Oilfield s vysokým obsahem CO2 přírodní
Kapacita zpracování: 14~29×104m3/d
Pracovní tlak: 3,25~3,65MPa (G)
Vstupní teplota: 15-30 ℃
Konstrukční tlak: 4MPa

asdasdasd5
asdasdasd6
asdasdasd7

(29) Zařízení na dehydrataci molekulárního síta a odstranění uhlovodíků

Používáme kombinovaný proces zmrazování zemního plynu a dehydratačního zařízení na molekulárním sítu. Designové měřítko je 1,5 × 104 m3/d, s rozsahem variace zatížení 30%~100%. Po dehydrataci, kdy je rosný bod vody zemního plynu natlakován na maximální tlak 2,5 MPa ve stanici, je o 5 ℃ nebo více nižší než minimální teplota přepravního prostředí (když je aktivováno molekulární síto, rosný bod vody je řízen při -5 ℃).

Klient: PetroChina Gong108X No
1) Podmínky přívodu zemního plynu: průtok: 1,5×104 m3/d,
Tlak: 1,6-2,5 mpa. G,
Teplota: 5-39 ℃
2) Podmínky produktového plynu: průtok: 0,7~1,5 × 104 m3/d
Tlak: 1,5~2,4 mpa. G
Teplota: 29 ℃

asdasdasd8
asdasdasd9

30) Výroba vodíku ze zemního plynu

Jednotka na výrobu vodíku 250 Nm3/h je prvním projektem, na kterém jsme spolupracovali s CNOOC Southwest Chemical Institute pro výrobu vodíku ze zemního plynu; Projekt se nachází v Foshan, Guangdong.

asdasdasd10
asdasdasd11
asdasdasd12
asdasdasd14
asdasdasd15